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近来,张家口卷烟厂余热收回改造项目满意落地。经过精准装置热交换器,成功完结锅炉鼓风温度精准调控,以技能立异破解动力糟蹋,为车间绿色低碳开展注入微弱动能。
改造前,锅炉运转期间,除氧器发生的二次蒸汽带着很多余热,直接排放形成动力糟蹋。为破解这一难题,动力车间建立专项技能攻关小组,安排专项技能论证,体系收集蒸汽排放参数和运转工况数据,终究确认“余热收回+热交换”改造计划。
施行阶段,因为动力车间现有设备布局紧凑,热交换器装置空间极为有限,且管路对接要求到达毫米级精度,直接影响余热传导功率。面临难题,修理团队齐心协力,经过优化设备摆放方位、定制专用连接收件、拟定质量检验规范等方法,高效完结热交换器选型、管路铺设与设备调试作业,保证改造项目高质量完结。
改造完结后,热交换体系有用收回二次蒸汽余热,转化为可利用的热能,定向为洗浴用水加热。此举完结了二次蒸汽的“零排放”与热能、水资源的两层高效收回,有实际效果的减少了天然气的耗费,由此减少了碳排放,为企业环保目标改进贡献力量,真实的完结经济效益与环保效益的同步提高。
微立异倍增效益,节能降耗没有结尾。张家口卷烟厂将继续聚集节能潜力发掘,逐渐优化热交换体系运转参数,完善实时监测机制,以技能革新为抓手,不断探究降本增效新途径,为企业高水平质量的开展注入更多动力。(张琪 马玉婷 崔海明)